[分析测量] 降低 JLH1969 放大器 THD 失真的電路分析研究

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 楼主| 发表于 2014-4-24 10:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 wensan 于 2014-4-23 18:50 编辑

為了進一步證實 R2、R9 改為 22Ω 後,THD 失真的降低是因為 Q3 的工作點更加線性的關係,而不是因為開環路增益變大,負反饋的量增加,才導致 THD 失真的降低,因此,下圖是只調整 Q3 這一級,輸入級和輸出級都和 JLH1969 原始電路相同所做的仿真。仿真顯示在 1KHz、0.5Vp 輸入的狀況下,THD 失真從 0.069% 降至 0.022%。

JLH1969-3055-THD-22.png JLH1969-3055-THD-22

下面幾張圖是為了建構等效電路所進行的測量。

JLH1969-3055-THD-22C.png JLH1969-3055-THD-22C

JLH1969-3055-THD-22O.png JLH1969-3055-THD-22O

JLH1969-3055-THD-22D.png JLH1969-3055-THD-22D

依照這些測量數據所建構的等效電路如下。

JLH1969-3055-THD-22F.png JLH1969-3055-THD-22F

比較這個等效電路和依照 JLH1969 原始電路所建構的等效電路可以發現開環路增益只下降了一點點。既然開環路增益沒有增加,但 THD 失真卻下降為原來的三分之一,可見THD 失真的降低確實是因為 Q3 的工作點更加線性的關係,而不是因為開環路增益變大,負反饋的量增加,才導致 THD 失真的降低。

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 楼主| 发表于 2014-4-26 23:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wensan 于 2014-4-26 11:27 编辑
wensan 发表于 2014-4-11 20:00
JLH1969 放大器的原始電路並沒有對靜態電流進行溫度補償,它不像一般互補推挽輸出電路由一個偏壓電路控制輸 ...


JLH1969 放大器並沒有對靜態電流進行溫度補償,所以靜態電流會隨溫度升高而加大。接下來示範的是 JLH1969 放大器將 R1 加上正溫度係數熱敏電阻進行溫度補償的方法。

我所修改完成的電路如下圖所示。在各個電晶體都工作在 27℃ 時,R1 的阻值為 196Ω。

JLH1969-3055-THD-NN22-FIN.png JLH1969-3055-THD-NN22-FIN

下圖所示為各個電晶體工作在 Q1、Q2 100℃,Q3 60℃、Q4 40℃ 時,R1 的阻值須為 243Ω。

JLH1969-3055-THD-FIN100C.png JLH1969-3055-THD-FIN100C

我找到的正溫度係數熱敏電阻為 LT1/4LT52R102J3900,這個熱敏電阻在 25℃ 時的阻值為 1kΩ,在 100℃ 時的阻值為 1.27kΩ,承受功率為 250mW。附件為正溫度係數熱敏電阻的資料。

LT-16425.pdf (268.88 KB, 下载次数: 64)

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发表于 2014-4-27 02:13 | 显示全部楼层
太厉害了!!!!!!!

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发表于 2014-4-29 10:01 | 显示全部楼层
 大师设计级水平,对1969进行了庖丁解牛式分析和研究.特别是关于温度补偿电路的设计,资料充实(国内有关资料多不完备)提出了一种温度补偿的方法和实用电路.对于放大器温度补偿的设计,这个令大多数设计人员感到棘手的问题,借助Multisim强大的仿真功能,简洁明白的方法,理论上获得满意的结果.
 等我消化之后,再来跟进.打算将我原来的这个1969改进实践一下.原来电路参数:24V交流,经电子滤波电压29V.功放管电流1.2A.参数与改进电路比较接近.输入电容BENNIC10uf,输出电容ROE2200uf,其他电容松下FC220uf.100uf.管子:3906, 1711 ,3055 一看便知.
声音个人比较满意,低频尚有不足.现在除了温补电阻其他元件已准备好.
原先的1969:

P1010306.jpg

原来RAMM测试图:一般化.

1969-5W.JPG

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发表于 2014-4-29 22:40 | 显示全部楼层

RE: 降低 JLH1969 放大器 THD 失真的電路分析研究

借助大师发的的资料,经过消化,也对1969进行了温度补偿的仿真,0°C-100°C的补偿与未补偿的结果见图.如图所示其补偿效果非常明显!虽然还有许多因素需要考虑,但是这个方法,值得研究.

1969wensan改进电路温度补偿曲线.JPG

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发表于 2014-4-30 11:07 | 显示全部楼层
补充:为了能更清楚的说明该补偿电路的作用正确,分别设定了三种稍微不同温度系数的R11.这时就分别出现了:补偿不足,补偿正确,和补偿过头.

见图:


1969wensan改进电路三种温度补偿曲线.JPG

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好专业啊,这么多图,感谢分享。

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 楼主| 发表于 2014-5-2 13:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 wensan 于 2014-5-1 21:40 编辑

提醒大家,溫度補償所使用的正溫度係數熱敏電阻是“線性”正溫度係數熱敏電阻。
不可以使用電路過載保護用的“非線性”正溫度係數熱敏電阻。

熱敏電阻盡量選擇溫度係數越高越好,因為熱敏電阻如果對溫度太靈敏,可以很簡單的加個普通電阻串聯或併聯,就可以達成降低熱敏電阻對溫度的靈敏度的目的。
但是熱敏電阻如果對溫度不夠靈敏,想提升熱敏電阻對溫度的靈敏度就非常困難!

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发表于 2014-5-2 13:45 | 显示全部楼层
论坛做功放箱子的都应该来看看这个帖子,就知道分立元件是有多难做了,也是为什么厂机的音质比山寨机好的原因,没有仪器,没有对比,做个好机器谈何容易

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发表于 2014-5-2 14:12 | 显示全部楼层
R9改为22Ω后,静态电流的温度稳定性比原来差了,补偿有必要!

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发表于 2014-5-2 21:12 | 显示全部楼层
3900ppm@25℃的温度系数与铜的温度系数3942ppm@25℃很接近,也与铂电阻3560ppm@25℃也相近,测温铂电阻可考虑代用效果。

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 楼主| 发表于 2014-5-4 12:12 | 显示全部楼层
patch 发表于 2014-5-2 05:12
3900ppm@25℃的温度系数与铜的温度系数3942ppm@25℃很接近,也与铂电阻3560ppm@25℃也相近,测温铂电阻可考 ...

我原本中意的是溫度係數 4500 PPM/℃ 的熱敏電阻 LT1/4LT52R102J4500,但找不到有零售的,只在 Mouser 找到 LT1/4LT52R102J3900。
如果跟工廠訂製的話,建議訂溫度係數 4500 PPM/℃ 的熱敏電阻 LT1/4LT52R102J4500。

中國的華巨電子也有生產“線性”正溫度係數熱敏電阻。

华巨电子线性热敏电阻系列

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发表于 2014-5-4 19:59 | 显示全部楼层
wensan 发表于 2014-5-4 12:12
我原本中意的是溫度係數 4500 PPM/℃ 的熱敏電阻 LT1/4LT52R102J4500,但找不到有零售的,只在 Mouser 找 ...

R1R9同时补偿可以加强。

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发表于 2014-5-4 20:00 | 显示全部楼层
R9用碳膜电阻。
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 楼主| 发表于 2014-5-5 01:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 wensan 于 2014-5-4 10:02 编辑

在這個論壇曾有人評論說:『1969电路一共只有三级,有效的缩小负反馈环路,最大限度的缩小了时差,虽然增益不算很大,开环约55db(用场管增益更小,因些我觉得此电路用场管并非明智)』
對於『用场管增益更小』這一點非常令人懷疑。所以我做了下面的仿真,在沒有特意優化電路的情況下,將原始的 JLH1969 放大器電路的輸出級改成“场管”,仿真顯示其 THD 失真降到 0.006%,開環路增益增加了將近一倍,可見『用场管增益更小』這一點是錯誤的。

JLH1969-3055-MTHD.png

JLH1969-3055-MD.png

JLH1969-3055-MC.png

JLH1969-3055-ME.png

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发表于 2014-5-6 08:25 | 显示全部楼层
wensan 发表于 2014-4-10 08:16
下圖可看出各級靜態電流。

你有没有发现这个改后的电路放大倍数AV的变化吗?

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发表于 2014-5-6 08:27 | 显示全部楼层
wensan 发表于 2014-4-10 08:16
下圖可看出各級靜態電流。

输入阻抗也太小了吧。

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发表于 2014-5-6 12:51 | 显示全部楼层
看到了,这才是高手啊。

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 楼主| 发表于 2014-5-10 17:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 wensan 于 2014-5-10 07:20 编辑

接下來的一系列仿真是針對 JLH1969 放大器進行方波測試,藉以了解放大器在速度方面有關“壓擺率 Slew Rate”的特性。

下圖是 JLH1969 原始電路進行方波測試的電路接法。訊號產生器設定在 50% Duty cycle 方波, 頻率為 20 kHz,電壓擺幅為 200 mVp,方波上升與下降時間為 10 nS。我特地在放大器輸入級 Q4 的 E 極放了一個電流探針,以便監測輸入級的工作狀態。因為輸入級的工作狀態是決定放大器在速度方面有關“壓擺率 Slew Rate”特性的關鍵所在!

JLH1969-3055-O.png JLH1969-3055-O

下面兩圖是方波測試的結果。

JLH1969-3055-Or.png JLH1969-3055-Or

JLH1969-3055-Od.png JLH1969-3055-Od

由這兩張圖可以算出是 JLH1969 原始電路輸出的方波上升緣的壓擺率約為 1.525 V/μS。方波下降緣的壓擺率約為 24 V/μS。為什麼方波上升緣的壓擺率會比方波下降緣的壓擺率低這麼多?這是因為在方波上升緣的的瞬間,放大器輸入級 Q4 的電流降到 0 而發生截止現象。但在方波下降緣的瞬間,放大器輸入級 Q4 的電流卻可以隨著輸入訊號的變化繼續增加。也就是說在方波上升緣的的瞬間,放大器輸入級“過荷”了!

在這裡必須要講解一下“放大器輸入級的輸入動態範圍”,比較嚴謹的說法應該是“放大器同相輸入端與反相輸入端間的輸入動態範圍”。如果 JLH1969 放大器輸出的最大電壓擺幅為 13 Vp (也就是 26 Vp-p),電壓增益為 13 倍,那麼 JLH1969 放大器的輸入動態範圍則為 1 Vp (也就是 2 Vp-p) ,電壓擺幅超過 1 Vp 的輸入訊號會令 JLH1969 放大器發生輸出過荷。但是為什麼電壓擺幅才僅僅 200 mVp 的方波輸入會令 JLH1969 放大器發生輸入級“過荷”呢?這是因為 JLH1969 放大器輸入級的輸入動態範圍小於 200 mVp。既然 JLH1969 放大器的輸入動態範圍是 1 Vp,那麼 JLH1969 放大器輸入級的輸入動態範圍小於 200 mVp 的話, JLH1969 放大器怎麼還能工作呢?這是因為在輸入訊號的速度不是很快的情況下,反饋訊號會將大部分的輸入訊號抵消掉,實際呈現在放大器同相輸入端與反相輸入端間的訊號會很小。但是當輸入訊號的速度很快的情況下,反饋訊號來不及將輸入訊號抵消掉,實際呈現在放大器同相輸入端與反相輸入端間的訊號就會比較大。

下圖是降低方波的擺幅至放大器輸入級 Q4 剛好沒有截止,藉以測量 JLH1969 原始電路能承受多大擺幅上升時間為 10 nS 的方波。測量的結果 JLH1969 原始電路輸入級的輸入動態範圍大約是 33 mVp (也就是 66 mVp-p)。

JLH1969-3055-Oi.png JLH1969-3055-Oi

一般的音頻訊號應該不會有上升時間為 10 nS 的方波這麼高速的訊號。下圖是將方波的上升時間改為 1 μS ,測量的結果 JLH1969 原始電路輸入級可承受 60 mVp (也就是 120 mVp-p) 的方波訊號輸入。

JLH1969-3055-O60.png JLH1969-3055-O60

在高速而且擺幅大的輸入訊號下發生放大器輸入級瞬間過荷,會導致一種很特別的失真‧這種失真叫做“瞬態互調失真 Transient Intermodulation Distortion (簡稱 TIM 失真)”,也就是所謂的“晶體管聲”。很多真空管放大器也使用大量的負反饋,為什麼真空管放大器通常不會發生 TIM 失真?因為真空管的輸入動態範圍很大,大到幾 Vp-p 甚至十幾 Vp-p。從下面幾張真空管的特性曲線圖可看出真空管的輸入動態範圍很大。而 BJT 電晶體的輸入動態範圍很小,大約只有二、三十 mVp-p。JFET 和 MOSFET 的輸入動態範圍都比 BJT 大。只要放大器輸入級的輸入動態範圍夠大,就算反饋訊號延遲很久也不會發生放大器輸入級瞬間過荷,也就不會發生 TIM 失真。

12ax7-withpower.png 12ax7-withpower

16icob9.png 16icob9

1e4a97.png

ap2k8p6dj8op.png ap2k8p6dj8op

下圖是 2SK170a 的特性曲線圖。

2sk170a.gif 2sk170a

JLH1969 原始電路輸入級 Q4 的偏流只有大約 0.2 mA,這麼小的輸入級偏流是無法指望它的壓擺率能高,速度會快。一個頻率 20 kHz、電壓擺幅 13 Vp 的正弦波的壓擺率為 1.634 V/μS, JLH1969 原始電路輸出的方波上升緣的壓擺率只約為 1.525 V/μS。要提升 JLH1969 放大器的壓擺率就必須加大輸入級 Q4 的偏流,但是輸入級 Q4 的偏流會流經 R3,R3 的阻值是 2.7 kΩ,如果輸入級 Q4 的偏流加大到 4 mA,R3 的壓降會有10.8 V,這樣 Q4 會接近飽和而無法工作。所以要加大輸入級 Q4 的偏流,就必須降低 R3、R4 的阻值。

下面幾張圖是修改過的電路的測量結果。電路輸出的方波上升緣的壓擺率約為 7.94 V/μS。方波下降緣的壓擺率約為 28.6 V/μS。輸入級的輸入動態範圍能承受上升時間為 10 nS 的方波大約是 50 mVp (也就是 100 mVp-p)。輸入級的輸入動態範圍能承受上升時間為 1 μS 的方波大約是 185 mVp (也就是 370 mVp-p)。

JLH1969-3055-F.png JLH1969-3055-F

JLH1969-3055-Fr.png JLH1969-3055-Fr

JLH1969-3055-Fd.png JLH1969-3055-Fd

JLH1969-3055-Fi.png JLH1969-3055-Fi

JLH1969-3055-F185.png JLH1969-3055-F185

將輸入級 Q4 的偏流加大後,放大器的壓擺率確實提升了很多,但是輸入級的輸入動態範圍並沒有提升很多。一般增加放大器輸入級輸入動態範圍的方法是在輸入級電晶體的 E 極串一個電阻,這樣會增加放大器輸入級的輸入動態範圍,但是有個不良的副作用是輸入級的增益會降低,放大器的開環路增益也就跟著降低,所以 THD 失真會變大。也就是說必須犧牲一點 THD 失真來改善 TIM 失真!

下面幾張圖是在輸入級 Q4 的 E 極串一個 100 Ω 電阻的電路的測量結果。在 1KHz、0.5Vp 輸入的狀況下,測試其 THD 失真本來是 0.003% 變成 0.015%。
電路輸出的方波上升緣的壓擺率約為 8.6 V/μS。方波下降緣的壓擺率約為 42 V/μS。輸入級的輸入動態範圍能承受上升時間為 10 nS 的方波大約是 160 mVp (也就是 320 mVp-p)。輸入級的輸入動態範圍能承受上升時間為 1 μS 的方波大約是 300 mVp (也就是 600 mVp-p)。

JLH1969-3055-LT.png JLH1969-3055-LT

JLH1969-3055-LTr.png JLH1969-3055-LTr

JLH1969-3055-LTd.png JLH1969-3055-LTd

JLH1969-3055-LTr160.png JLH1969-3055-LTr160

JLH1969-3055-LTr300.png JLH1969-3055-LTr300

最後,究竟 THD 失真與 TIM 失真這兩者孰輕孰重?該如何取捨?這個問題就留給各位自己去決定。
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