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发表于 2012-3-27 22:04 | 显示全部楼层
楼主的车间不就是我们单位的车间嘛!你敢做私活,被我发现啦!

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 楼主| 发表于 2012-3-29 12:04 | 显示全部楼层
整机结构最终定稿了,争取本周6之前出图并确定工艺路线,先放一张壳体主结构件的预览图。
工艺路线: 7075-O δ1.8铝合金板材------数控下料----钣金校修----数控弯边成型----淬火至T6状态-----整形校修-----铆接-----阳极化,H06-3锌黄环氧底漆,铅灰色无光面漆。
MM看了下,说我这壳子是从切尔诺贝利附近那个垃圾场弄来的,毛子味太重了。
不管了,我就是喜欢毛子的那种暴力美学。
这几天能挤出点时间来,争取下周6之前把全部结构件制作完成,然后下下周开始焊接电路,整机调试。
最终壳体预览.JPG

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炫设备,鉴定完毕!

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发表于 2012-3-30 00:57 | 显示全部楼层
呵呵,10多年前我也像楼主一样干过。现在是没那个精力和条件了。
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 楼主| 发表于 2012-4-8 15:51 | 显示全部楼层
前几天运气不错,十分便宜的淘了一个国产的20MHz示波器,带光标读出的,蛮好用,主要是便宜啊,
这下做这机机可有了得力工具,机机还没开焊,先拿来玩玩。
照片里测量了一个国产的13.8V/30A的通讯用开关电源,可以明显看到没有滤除干净的高频纹波,现代的数字化DSP短波电台的灵敏度都非常的高,这种纹波会干扰到电台的发射和接收,不过好在这个开关电源设计了“noise offset"旋钮,可以在小范围内改变电源本身的震荡频率,在使用电台时如果电源干扰了欲使用的通信频点,可以调节这个旋钮来避让。这倒不失为一个廉价有效的解决方法。


==========================================
来张工作照



==========================================
感慨,,,,每一个DIYer爱好者,都应该有一个示波器啊,这东西简直就是捉鬼利器来着。
然后,,,我寻思着,是不是该再弄个音频信号源。。。
要不,光¥,没子弹也不是个事儿啊。
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发表于 2012-4-9 01:18 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2012-4-9 23:26 | 显示全部楼层
今天晚上在单位紧急加班赶工,把底座的CNC刀路程序编制好了,这两天就抽时间上床做了。
由于单位里的电脑,所有外部接口全都封了,什么USB啦,软驱啦光驱啦什么的,统统都禁用了,所以在家里弄好的数模是无法直接COPY到单位的电脑里的,只能去大街上的打字复印店里出张工程图,回单位了再照着重新制作数模然后出刀路程序,没完没了重复劳动。打字复印店的老板在图纸出来后看我的眼神怪怪的,连忙给他解释,这是我自己的画的,自己家的私活,不是那啥,,TLLD,这家伙警惕性还蛮高的。。。。咳咳,,这年头。

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发表于 2012-4-10 12:07 | 显示全部楼层
等结果。。。。。。。

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 楼主| 发表于 2012-4-10 12:13 | 显示全部楼层
回复 109# cdccb

呃,,,还得要一阵子,
实在没法子,工作任务繁重,都是忙里抽闲见缝插针的在搞。
然后就是还有一个很不幸的消息,早上接到通知,“某国家重大专项”今年的生产计划提前了,这下得实实在在的跟时间赛跑,大约估计了一下,我还有不到20天的时间来折腾这个6n6c,如果这20天内整不完,乐观估计得至少4个月以后才能继续制作了。

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发表于 2012-4-10 14:56 | 显示全部楼层
急人呢!!!

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发表于 2012-4-11 10:31 | 显示全部楼层
这泡妞也太费时间了吧,把妞都泡成老太婆了

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楼主高手阿!学习了!

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 楼主| 发表于 2012-4-11 22:08 | 显示全部楼层
回复 112# minyun


    奈何,,咱又不是公务员,哪有那么多业余时间供消遣的。。咳咳

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发表于 2012-4-11 22:24 | 显示全部楼层
回复 114# 金色闪电


    同感,每天忙着生计准备的材料都要发酶了

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 楼主| 发表于 2012-4-11 22:29 | 显示全部楼层
回复  金色闪电


    同感,每天忙着生计准备的材料都要发酶了
YUJUNH 发表于 2012-4-11 22:24



    可不是嘛,我这会才刚从单位加班回来。嗨,看这样子,那是要等退休后才有大把时间供自己挥霍的了。

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呵呵 ,我虽然没在公司加班但是在家里加班,前几天在老婆的唠叨下总于完成两个输出牛

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发表于 2012-4-11 22:44 | 显示全部楼层
怎么又变成了水帖?

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 楼主| 发表于 2012-4-15 03:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 金色闪电 于 2012-4-15 03:54 编辑

还是不灌水了,继续更新

今天周末,下午抽空加工了一个机箱样品,目的是为了检查前阵的设计方案,因为太多的零件尺寸数据是测量得来的,既然是测量就无法避免测量误差。这在设计零件的安装,孔系的尺寸链时就要慎重的考虑好公差和配合的关系。于是先用一个CZ状态的薄板打样,拿回家把主要的结构件安装上去,考察一下机箱的设计是否合理,有没有需要修改的地方。
============================================
程序单和工程图


用了不到6分钟,做好一个板子了,这是机箱在折弯前的展开料的样子,

弄好后需要把零件的毛刺,工艺耳片什么的修整干净,然后拿回来检查。

============================================
这是各成品零部件在这块板子上安装好后的样子,将来最终的机箱安装好后就是这样了。
都是大家一眼就能看明白的东西,就不详述了。





安装过程十分顺利,也就是说,前期的测量和公差的设定都是正确合理的,没出现错误。
但是却发现了一个问题,就是那一排电子管座和那个小的搭棚架之间的间距过窄,这在将来安装元件时会带来一些麻烦。于是决定把这排管座整体向输出变压器的方向移动3毫米,这样便有了足够的布线和安装、操作空间。
其他的地方,似乎没什么需要修改的了。
===========================================
说到这里,这个帖子将暂告一个段落,因为后面的机箱制作过程,对于绝大多数的业余DIYer来说,已经没什么参考价值,恐怕相当多的烧友们没有这个加工能力,我想想还是节约一下论坛资源比较合适。
后续的机箱制作过程,大约就是这样:
数控下料---淬火---数控校平机校平---数控折弯机折弯成型---手工校修外形---整体铆接---阳极化---喷涂H06-3锌黄环氧底漆---喷涂铅灰色面漆。
在机箱制作完成后,本帖将转入重点叙述部分,也就是最后的元器件安装焊接与调试。
希望诸位老烧不吝赐教,也希望和我一样的菜鸟烧友共同学习,享受DIY的快乐。

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发表于 2012-4-15 10:16 | 显示全部楼层
漂亮!设备够足的。
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