确定了原理图,原件的型号和参数慢慢斟酌,先沉淀几天,各位同学帮忙看看,电路架构上还有没有需要改动的地方?
D4\D5需要前移
电路比较简单琢磨了几天,原件参数估算的差不多了。所选的原件也是根据手头有的,没用那些音响专用管都是工业器件,整体组成就是混搭。输入级是以前就喜欢用的管子IH5020(也许用2SJ103),第二级用氮化镓管CID10N65F(也许用2SK214),输出级用拆机的碳化硅管C2M0080120(也许用IRFP240等)。其他的阻容元件要求不高,主要是清理库存,应该就是八国联军。
画板子的水平有限,作为试验用的板子上,预留了那些频率补偿的PF级别小电容位置,估计不会全部焊接上,即使用得上的也可能要根据具体的原件不同调整容量。电阻R12的功耗比较大用了两个电阻并联,稳压管D1为避免温升过高影响用了两个12V的串联,自举电容期望能减小点高频损耗也是用两个220UF的电容并联。
要想高频特性好点,自举电容可以考虑用固态电容。
PCB到了,抽空把电阻焊上一些,手头的电阻阻值不全,基本是胡乱凑的数值也不准,先验证一下电路的正确性,也顾不了那么许多了,证明已经开工了。
本帖最后由 牛哥 于 2026-6-30 07:49 编辑
输出级使用一对炮灰管IRFP240,用了一块拆机的镀银铝板做个简单的散热,补偿电容只在Q4的栅极和漏极之间焊接了一个30P的电容。短路输入端,通电测试一下,儒贝尔回炉电阻不发热(应该没有高频自激)初步测量:供电+-32V,静态电流调整在200MA左右,静态电流调整没什么问题,调整到极限最大是0.3A。输出直流电压为-0.23V左右,但是喜在静态电流和输出中点可调,虽然输出中点调整不到0V左右,应该是电路中的器件参数主要是电阻参数有问题。分析一下原因,除了实际焊接的电阻与设计值参数差距较大,但还不是主要原因。根据资料预测的CID10N65F的开启电压是1.5V,刚才实测一下当ID大约27MA的时候,U-GS大约是0.6V,差距太大了。今天就是在思考怎么调整电路呢,整理好思路明天再接着干。。
Q3最好固定在某只大管的背面,再用延长线连接到PCB上。
lin889889 发表于 2026-6-29 22:52
Q3最好固定在某只大管的背面,再用延长线连接到PCB上。
最初是考虑了想要用您说的这种热耦合,但是查看CID10N650的资料,显示这管子的是个负温度特性的,也就没有去跟输出功率管做热耦合,初步结果是在散热器温度不太高(手能握住)的时候,输出管的静态电流变化不明显。以后跟进试验,准备根据实际的工作情况最后再决定是不是需要热耦合。
lin889889 发表于 2026-6-29 22:52
Q3最好固定在某只大管的背面,再用延长线连接到PCB上。
刚才想到,是不是把Q3-Q4做个热耦合更合适,可惜我这PCB的画法,想要实现这个比较难。
牛哥 发表于 2026-6-29 23:07
刚才想到,是不是把Q3-Q4做个热耦合更合适,可惜我这PCB的画法,想要实现这个比较难。
如果是负温特性,就别做热耦合了,就现在这样很好。我总是习惯性地把输出管看成是VMOSFET
按我的喜好,如果是负温输出管,偏压就用TL431了,只要并一个质量好的大电容就好了,误差补偿电阻也不需要了。当然,不是所有的人喜欢用TL431。
本帖最后由 牛哥 于 2026-6-30 07:52 编辑
lin889889 发表于 2026-6-29 22:52
Q3最好固定在某只大管的背面,再用延长线连接到PCB上。
可能是我表述错误,实际的前两级选管就是按照43楼的原理图选择的,第二级的管子是氮化镓GAN,型号是CID10N65F,初步试验只是把输出级的C2M0080120换成了IRFP240。
查资料第二级的驱动管CID10N65F具有负温度系数,输出级的IRFP240具有正温度系数,理论上应该这两级的温度变化趋势是可以“抵消”的。但是因为在PCB的设计上二者之间没有做热耦合,这种补偿作用几乎没有,也只能依靠装机以后的机器内部温度来调节,估计可能造成补偿不足。
这个问题应该是可以按照您的方法解决,因为CID10N650F是个全塑封的管子,固定起来很方便。
清早起来把板子通电几分钟,静态电流有缓慢上升的趋势,因为考虑安全,并没有做长时间的试验。因为最终还是要使用C2M0080120做输出,等下有时间了把手头的C2M0080120筛选一下,再继续试验。
打字失误,是试验的输出管是IRFP240,相关的帖子已经进行了修改。
SIC管的离散性比较大,手头的晶体管图示仪支起摊子比较麻烦,用了个简单的电路测试一下配对情况,虽然结果不准确,但是作为相同条件下的参考配对还是有参考价值的。
简单的测试电路:
先把手头的一些长脚的管子筛选了一下,结果还是不错的,能挑选出来装个双声道用的管子。看来只有买多了才能基本不浪费,如果只买十几只,可能一对也挑选不出来。
按照43楼的原理图,输出管使用的IRFP240暂时没换,使用了稍大的散热器。根据CDI10P650F的直流特性电路调整一下,图中的R11=3.6K换成R11=2.4K,R20=R21=220欧姆实际装机的时候因为没有这个阻值的使用的是R20=R21=240欧姆,其它的那些MOS管的栅极电阻一般只要阻值相近就可以了。现在调整的直流参数结果:
使用稳压电源+-32V供电,一对IRFP240输出,静态电流200MA,中点稳定控制在+-5MV之间。稳压电源限制,最高就是+-32V供电了。各元件没有明显的发热现象,短路输入端静态通电2小时,稳定。
这个……哈哈哈,看着让我想起来SEPP了,如果加上自举那一坨,确实有点那意思。
嗯……SEPP?让我想起来一个尘封在记忆深处的老朋友。
丰年好大雪 发表于 2026-7-1 12:09
这个……哈哈哈,看着让我想起来SEPP了,如果加上自举那一坨,确实有点那意思。
嗯……SEPP?让我想起来 ...
翻车了啊,已经烧了好几只氮化镓管子了,开机瞬间烧管子,功放板输入短路没问题,去掉输入短路线,就烧管子。还总是烧那只一只,图中的Q4,而且烧毁的状况都一样,都是G-S之间短路。开始以为是氮化镓管子CID10N65F的栅极比较脆弱,允许施加的电压范围比较小,在G-S之间加了两只对顶的3V稳压管,未能彻底解决问题,依然是烧Q4=CID10N65F这个管子。还好,当时这管子多买了几只,不然真要放弃了。
最终也只能确定是电路存在高频自激了,是一种临界自激状态,输入信号短路时候正常,但是一旦有信号输入就诱发了自激出现。因为i每次都是在开机瞬间烧Q4,先去掉Q4的G-D之间的30P电容。为防止高频自激烧输出管,在环路负反馈电阻上并联的地方焊上C7=10PF,现在整个电路只有环路负反馈上电阻上这一个C7=10P电容在起作用,其他的PF级别的电容都没焊。
现在的情况是可以正常出声了:+-32V供电,0.2A静态电流,正常音量下放音,电流指示不发生变化,说明还在甲类状态。炮灰箱子先开声一下,以后有时间了再慢慢的调整一下交流参数,这几天“烧”的我焦头烂额的,先暂时休息一下。
牛哥 发表于 2026-7-3 14:02
翻车了啊,已经烧了好几只氮化镓管子了,开机瞬间烧管子,功放板输入短路没问题,去掉输入短路线,就 ...
没检查下管的静态电流漂移吗?一旦大漂移,就必须要建立自激,才能平衡中点电压。
上端的静态电流漂移是变小。问题关键是电流级的输入阻抗严重不对称。
换晶体管又不一样的结果了
仿真应该可以给出关键数据,从中可能可以找到原因
如果仿真数据偏差过大,说明数据可能被造假,毕竟这跟环境有关
无语密码 发表于 2026-7-3 14:59
没检查下管的静态电流漂移吗?一旦大漂移,就必须要建立自激,才能平衡中点电压。
上端的静态电流漂移是 ...
开机就Q4的G-S击穿短路,不给检查的机会啊,只能靠经验慢慢摸索能建立正常的工作点,才能进一步的检查。
牛哥 发表于 2026-7-3 16:18
开机就Q4的G-S击穿短路,不给检查的机会啊,只能靠经验慢慢摸索能建立正常的工作点,才能进一步的检查。
可以考虑把D5移到Q4的G极与负电源之间试试,D4在这里应该不起作用(同理D2也不需要。如果Q5~Q10在VGS=0V时仍不截止,我认为就不适合用于这个电路)。不过D5的稳压值要换大一点的。